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大豆分离蛋白生产废水处理工艺优化
作 者: 勾怀亮
导 师: 李善评;冀贞泉
学 校: 山东大学
专 业: 环境工程
关键词: 大豆分离蛋白 废水处理 工艺优化
分类号: X703
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 95次
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内容摘要
目前,我国的大豆蛋白生产企业已经建成上百家,数十家企业具有较大规模。我国目前的大豆蛋白生产水平是生产1吨大豆分离蛋白排放30-35吨大豆乳清废水。在已经建成的大豆分离蛋白废水处理工程中,由于废水处理工艺选型的不合理造成最终处理的废水不能达标排放。本文全面介绍了国内外的大豆分离蛋白废水处理技术特点,以山东某公司2000 m3/d大豆分离蛋白废水处理工程为案例,对其原有处理工艺存在的缺陷予以分析,找出影响达标排放的关键因素,进行技术优化改造,取得了良好的结果。原有工程采用"UASB+CASS"的“厌氧+好氧”生化处理工艺,处理后出水CODc,>800mg/L, SS>1300mg/L,不能达标排放。分析原因在于原工程UASB进水SS过高,达到近5000 mg/L,超过了UASB的处理能力,导致厌氧阶段处理能力降低。厌氧出水CODcr>2000 mg/L、SS>4000 mg/L,进入好氧阶段后造成CASS的处理负荷过高,最终导致无法达标排放。此次改造是以去除废水中的SS为突破口,强化生化处理设施,提高处理效率,以实现达标排放的目的。采用“物化+生化”处理路线对原有工艺进行优化。为保证厌氧阶段的处理效果,在厌氧前加气浮以去除SS,降低了生化处理系统的整体负荷,为厌氧工序的稳定运行提供了保证,为整体工程的稳定达标打下了基础。厌氧处理工序由UASB改为EGSB,处理效率由原来不到80%提高到90%以上,证明采用EGSB工艺处理大豆分离蛋白废水是可行的。厌氧后在原有的2座CASS池的基础上,改建为“二级A/O”工艺,该工艺对NH3-N的处理效果明显好于CASS工艺,对整体工程的稳定达标起到关键性的作用。新建二沉池1座,对剩余的有机污染物、氨氮予以去除。通过对各构筑物进行改造,使其对大豆分离蛋白废水有良好的处理效果。工程改造后处理出水CODcr<100 mg/LNH3-N<15 mR/L、SS<70 mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的一级排放标准要求,实现达标排放。
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全文目录
摘要 8-9 Abstract 9-11 第一章 绪论 11-22 1.1 高浓度有机废水的处理现状 11-12 1.1.1 高浓度有机废水 11-12 1.1.2 高浓度有机废水的处理现状 12 1.2 大豆分离蛋白的现状 12-15 1.2.1 现状 12-13 1.2.2 大豆分离蛋白的提取方法 13-15 1.3 大豆分离蛋白废水的来源、特点和危害 15-16 1.3.1 废水的来源及特点 15-16 1.3.2 废水危害 16 1.4 常用的废水处理工艺 16-20 1.4.1 生化处理方法 17-18 1.4.2 物化处理方法 18-20 1.5 大豆蛋白废水的资源化利用 20-22 第二章 原有大豆分离蛋白废水处理工艺分析 22-35 2.1 进水水质水量及排放标准 22-23 2.1.1 废水处理量 22 2.1.2 进水水质 22 2.1.3 出水标准 22-23 2.2 原有废水处理的工艺及主要构筑物 23-24 2.2.1 原有工艺流程 23 2.2.2 其主要构筑物及尺寸 23-24 2.3 原有主要构筑物功能简介 24-33 2.3.1 调节池 24-25 2.3.2 UASB 25-29 2.3.2.1 UASB反应器的分类 25 2.3.2.2 UASB反应器的构造 25-28 2.3.2.3 UASB反应器的工作原理 28-29 2.3.2.4 UASB反应器的特点 29 2.3.3 沉淀池 29-30 2.3.3.1 沉淀池的分类 29-30 2.3.3.2 设置沉淀池的作用 30 2.3.4 CASS 30-33 2.3.4.1 SBR工艺流程 31 2.3.4.2 SBR工作原理 31-32 2.3.4.3 CASS工艺工作原理及构造 32-33 2.3.4.4 CASS工艺优点 33 2.4 运行情况 33-34 2.5 该工程的工艺分析 34-35 第三章 大豆分离蛋白废水处理工艺优化 35-60 3.1 原有工程存在的问题和工艺优化措施 35-36 3.1.1 原有工程存在的问题 35 3.1.2 工艺优化措施 35-36 3.2 优化后的废水处理工艺及主要构筑物 36-38 3.2.1 优化后的废水处理工艺流程 36 3.2.2 其主要构筑物及尺寸 36-38 3.3 优化后主要构筑物功能简介 38-46 3.3.1 气浮池 38-41 3.3.1.1 气浮作用原理 38-39 3.3.1.2 气浮分类 39-40 3.3.1.3 涡凹气浮工艺 40-41 3.3.1.4 设置气浮的合理性 41 3.3.2 EGSB 41-43 3.3.2.1 EGSB反应器的结构和工作原理 42 3.3.2.2 EGSB反应器的主要特点 42-43 3.3.2.3 EGSB工艺的影响因素 43 3.3.3 A/O 43-46 3.3.3.1 A/O的工艺原理 44-45 3.3.3.2 A/O的工艺特点 45 3.3.3.3 A/O工艺的影响因素 45-46 3.4 工艺优化改造及运行情况 46 3.5 工艺优化改造前后水质数据比较 46-59 3.5.1 厌氧工艺进水COD_(cr)的前后比较 46-48 3.5.2 厌氧工艺进水SS的前后比较 48-50 3.5.3 好氧工艺进水COD_(cr)的前后比较 50-52 3.5.4 好氧工艺进水SS的前后比较 52-53 3.5.5 总出水COD_(cr)的前后比较 53-55 3.5.6 总出水SS的前后比较 55-57 3.5.7 总出水NH_3-N的前后比较 57-59 3.6 小结 59-60 第四章 工程改造的平面布置和高程布置 60-62 4.1 平面布置说明 60-61 4.2 高程布置说明 61-62 第五章 结论与展望 62-63 参考文献 63-68 致谢 68-69 学位论文评阅及答辩情况表 69
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中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 一般性问题 > 废水的处理与利用
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