学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
M18单圆盘铜浇铸机控制系统研究与设计
作 者: 刘晓花
导 师: 桂卫华;王耀和
学 校: 中南大学
专 业: 控制工程
关键词: 定量浇铸 模糊控制 PLC 现场总线
分类号: TP273
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 42次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
铜由于其良好的导电性、传热性、延展性、耐腐性,己广泛应用于机械、电子、化工等各个行业。铜圆盘浇铸机是铜冶炼环节的重要机组之一,我国少部分冶炼企业引进的是国外设备,引进价格是同类国产设备价格的三倍以上,致使固定资产占用大。因此,研究与开发定量铜圆盘浇铸机对我国铜冶炼企业具有重要意义。本文在金昌冶炼厂旧M18铜圆盘浇铸工艺机理分析的基础上,研究并设计适合该厂的M18单圆盘铜浇铸机控制系统。在铜圆盘浇铸中,为实现铜阳极板浇铸质量的有效控制,采用双模模糊控制技术控制浇铸称重,利用浇铸包的重量差作为输入量,伺服位置传感器信号为反馈信号,浇铸包的倾倒速度为输出量,当重量偏差大于某一个阈值时,采用比例控制,提高系统响应速度;当偏差减小到阈值以下时,采用模糊控制,以提高系统的阻尼性能,减小超调。该控制系统硬件主要由工控机(IPC)、可编程控制器(PLC)与变频器组成,利用PLC控制浇注计量,圆盘运行、阳极板提升与平移,以及系统各部分协调工作。采用变频调速驱动圆盘电机、平移电机,实现速度的良好控制,改善了系统运行特性;软件实现包括上位机系统监控软件和下位机PLC控制程序的编制。根据工艺设备控制要求,采用STEP7V5.4软件,运用“结构化编程”方式,编制PLC程序,用WINCC组态软件,设计出监控程序,对系统进行监控和管理;借助PROFIBUS-DP现场总线和工业以太网搭建系统的通讯网络,实现信息相互交换。运行结果表明,该系统能有效减少浇铸过程阳极板的重量误差,提高圆盘运行的平稳性,满足实际铜浇铸生产的需求。
|
全文目录
摘要 3-4 ABSTRACT 4-8 第一章 绪论 8-16 1.1 项目研究的背景和意义 8-9 1.2 圆盘浇铸机控制系统国内、外研究现状及发展趋势 9-14 1.2.1 国外浇铸机控制系统研究现状 9-12 1.2.2 国内浇铸机控制系统研究现状 12-13 1.2.3 铜浇铸机控制系统发展趋势 13-14 1.3 论文主要内容 14-16 第二章 M18单圆盘铜浇铸机工艺分析与控制方案设计 16-22 2.1 M18单圆盘铜浇铸机工艺简介 16 2.2 控制系统总体方案 16-20 2.2.1 M18单圆盘铜浇铸机控制系统目前存在的主要问题 16 2.2.2 问题解决思路 16-17 2.2.3 控制系统设计方案 17-19 2.2.4 M18铜圆盘浇铸机控制系统的各部分组成 19-20 2.2.5 控制模式 20 2.3 本章小结 20-22 第三章 模糊控制器在M18单圆盘铜浇铸机控制系统中应用 22-31 3.1 模糊控制工作原理 22-23 3.2 M18单圆盘铜浇铸机定量浇铸模糊控制系统设计 23-26 3.2.1 M18单圆盘铜浇铸称重控制系统 24-25 3.2.2 M18单圆盘铜浇铸称重浇铸过程的速度控制 25-26 3.3 M18单圆盘铜浇铸称重的模糊控制实现 26-30 3.4 本章小结 30-31 第四章 M18单圆盘铜浇铸机控制系统的通讯实现 31-38 4.1 M18单圆盘铜浇铸机控制系统的PROFIBUS-DP现场总线技术 31-37 4.1.1 国际标准及技术简介 31-32 4.1.2 通信方式与参数的设置 32-33 4.1.3 WinCC与PLC的通信 33-37 4.2 工业以太网技术在M28单圆盘铜浇铸控制系统中应用 37 4.3 本章小结 37-38 第五章 M18单圆盘铜浇铸机控制系统设计及仿真 38-52 5.1 硬件设计 38-40 5.2 软件设计 40-50 5.3 应用仿真 50-51 5.3.1 人机界面模拟运行 50-51 5.3.2 PLC程序仿真及结果 51 5.4 本章小结 51-52 第六章 结论与展望 52-53 参考文献 53-56 致谢 56-57 攻读工程硕士期间主要成果 57
|
相似论文
- 电缆巡检车图像引导技术的研究,U469.6
- 交联电缆生产线电控系统的研制,TP273.5
- 模糊控制、神经网络在平面二级倒立摆中的应用,TP273.4
- PROFIBUS-DP典型应用系统研究,TP273
- 风光互补并网发电系统及最大功率点追踪,TM61
- 片状农业物料滚筒干燥控制系统研究,S226.6
- 板球系统的控制算法研究,TP13
- 船舶生活污水处理设备研究,X703
- 磷脂酶C和D在木聚糖酶诱导的水稻悬浮细胞抗病反应中的作用,S511
- 电子膨胀阀数字控制系统设计及其流量特性实验研究,TH134
- 湿喷机PLC控制系统设计,TU69
- 拉线式猫头输电塔线体系风振响应及风振控制研究,TM753
- 基于ARM的智能清洁机器人控制系统设计,TP242
- 基于自调整比例因子模糊控制的抽油机节能控制系统研究,TE933.1
- 洗煤厂装车系统自动配煤过程控制及其算法的研究,TP273
- 冲网机的计算机控制系统设计,TP273
- 放射非线性系统的自适应模糊控制,TP273.4
- 城市轨道交通环境与设备监控系统的研究与探索,TP277
- 汽车轮毂裂纹检测台控制系统设计与研究,U467.4
- 机电传动控制教学实验系统研究,TH132-4
- 污水处理监测系统的设计与实现,TP311.52
中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 自动化技术及设备 > 自动化系统 > 自动控制、自动控制系统
© 2012 www.xueweilunwen.com
|