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直立式机车真空断路器驱动机构的优化研究
作 者: 沈铁敏
导 师: 倪正顺
学 校: 湖南工业大学
专 业: 机械设计及理论
关键词: 电力机车 真空断路器 操动机构
分类号:
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
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内容摘要
真空断路器是电力机车上的一种电气开关,其作用是实现电力机车或动车组与接触网之间的电气连通和断开。当机车或动车组发生各种严重故障时,真空断路器能够自动切断电源,可以说真空断路器在电力机车中充当保护电器的作用。所以它的性能关系着电力机车的安全和稳定。我国在过去几十年的时间里生产的电力机车大多采用TDZ1型空气断路器,直到2002年我国从瑞士赛雪龙公司引进BVAC型真空断路器技术,由于BVAC型真空断路器技术成熟可靠,真空断路器才被广泛应用。但BVAC型真空断路器也存在不足,体积较大,这给安装、维修不便。一些国内制造商对BVAC型真空断路器进行优化,设计出了体积较小的直立式真空断路器,HDV10真空断路器就是其中的一款。它的体积比BVAC型真空断路器小得多,这主要得益于采用了直立式弹簧驱动机构,这种驱动机构具有体积小、结构简单等优点。在理论计算上,HDV10真空断路器的各项参数数据都优于BVAC型真空断路器。但在试验运行中发现HDV10真空断路器合闸弹跳过大,并且存在动静触头接触后操纵机构反弹的现象。经分析发现,这是合闸气压的控制不当造成的。但在改进气压控制结构后,又出现分闸速度过小的现象,这就要求增加保持力。而现结构是无法增加保持力的。为解决这一问题,本论文对HDV10真空断路器的驱动机构进行了重新设计,采用曲柄滑块式弹簧驱动机构。采用曲柄滑块式弹簧驱动机构的新型HDV10真空断路器的各项参数数据在理论计算上都达到了要求,在实验运行过程中合闸、分闸等各项数据也都符合要求,但驱动机构的连接板的机械寿命却过短,连接板在运行了12万次时就会出现断裂的现象,这严重影响到真空断路器的使用寿命。本文使用ANSYS软件对连接板进行受力分析,发现连接板的应力过于集中在圆弧角处,针对这种情况,我们提出增加连接板厚度和圆弧角并改善应力分布的三种优化方案。优化后的连接板在试验验证中使用寿命达到了25万次以上,这符合设计要求。本文主要工作是对国产HDV10真空断路器进行优化设计研究,在研究中广泛应用虚拟样机技术,通过ANSYS软件,建立了HDV10真空断路器的三维模型,对其进行有限元分析、动力学仿真分析和优化设计等过程,研究HDV10真空断路器的机械运动、受力以及内部机械零部件参数,并对HDV10真空断路器整体性能的影响机理进行优化,明确相关参数的设计方法及参数的最优组合方案,并进行相关仿真分析,为物理样机的制造提供设计依据。本论文提升HDV10真空断路器驱动机构的机械性能,也为其他真空断路器产品的优化研究提出了展望。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-9 第一章 绪论 9-15 1.1 课题研究背景及意义 9-10 1.2 机车真空断路器发展现状与趋势 10-11 1.3 目前机车真空断路器存在的问题 11-15 1.3.1 触头开距对真空灭弧室开断能力的影响 12 1.3.2 触头熔焊及破损 12 1.3.3 真空断路器机构动作的可靠性 12-13 1.3.4 真空灭弧室机械强度问题 13 1.3.5 本文研究的主要内容 13-15 第二章 HDV10 真空断路器驱动机构工作原理 15-21 2.1 HDV10 真空断路器整体结构 15-16 2.2 HDV10 真空断路器内部电控机械驱动结构 16-17 2.3 HDV10 真空断路器工作原理 17-18 2.4 HDV10 真空弹簧操动机构工作过程 18-20 2.4.1 HDV10 真空弹簧操动机构合闸工作过程 18-20 2.4.2 HDV10 真空弹簧操动机构分闸操作(断路器处在闭合状态) 20 2.5 总结 20-21 第三章 真空断路器驱动机构应力及动力学分析 21-39 3.1 参数的理论计算 21-34 3.1.1 真空开关在工作状态下驱动机构所给的动触头保持力的分析 21-23 3.1.2 肘节机构弹簧的设计 23-24 3.1.3 分闸过程分析 24-30 3.1.4 合闸过程分析 30-32 3.1.5 静触头固定装置受力强度分析 32-34 3.2 虚拟样机技术 34-37 3.2.1 虚拟样机技术的简介 34-35 3.2.2 应用软件对驱动机构的有限元建模及动力学分析 35-37 3.3 结论 37-39 3.3.1 理论计算和虚拟样机分析所得结果 37-38 3.3.2 分析结果理论计算和虚拟样机所得的结果 38-39 第四章 真空断路器操动机构的优化方案 39-67 4.1 分析 HDV10 真空断路器运行过程出现的问题原因及解决办法 40-44 4.1.1 合闸弹跳时间过长(问题一) 40-42 4.1.2 分闸速度过小(问题二) 42-43 4.1.3 分闸时间过短(问题三) 43 4.1.4 无法确认真空开关管安装是满足同轴度及平行度的要求(问题四) 43-44 4.1.5 难以准确测量超程和触头运动波形 44 4.2 HDV10 真空断路器的优化设计思路 44-46 4.3 HDV10 真空断路器操纵机构的优化设计 46-58 4.3.1 驱动方案设计 46-47 4.3.2 参数的设定 47-48 4.3.3 最小保持力计算 48-50 4.3.4 分闸过程分析 50-57 4.3.5 系统的动力学仿真与分析 57-58 4.3.6 结论 58 4.4 连接板的结构优化方案及验证 58-66 4.4.1 连接板存在的问题 58-59 4.4.2 故障分析 59-60 4.4.3 分合闸过程中连接板的受力情况分析计算 60-65 4.4.4 优化方案 65 4.4.5 模型模型仿真分析与对比 65-66 4.4.6 结论 66 4.5 小结 66-67 第五章 优化后新型 HDV10 真空断路器驱动机构运行试验验证 67-71 5.1 实验目的 67 5.2 试验验证方案 67-69 5.2.1 试验项目 67 5.2.2 试验方法及主要设备要求 67-69 5.3 实验结果 69-71 5.3.1 真空断路器分合闸曲线 69-70 5.3.2 优化结论 70-71 第六章 论文总结与展望 71-73 6.1 创新点 71 6.2 优点和不足 71-72 6.3 展望 72-73 参考文献 73-75 技术参数 75 攻读硕士学位期间主要成果 75-76 致谢 76
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